摘 要:本文通過分析自來水廠對控制系統(tǒng)的功能要求,主要介紹了三菱自動化的plc及變頻器在自來水廠的應用,以及與fix組態(tài)軟件構成的自控系統(tǒng)。
關鍵詞:plc,變頻器,組態(tài)軟件
1、引言
自來水廠的制水過程是從水源地取水經輸水管網至水廠,處理達標后通過配水管網送至用戶;葜菔薪彼畯S是以東江河水為水源的水廠,從取水泵站至水廠約3km,一期工程設計供水能力為20萬噸/日,1999年9月22日正式供水。該廠采用集散測控管理系統(tǒng),控制方式采用plc+pc的監(jiān)控方式,設制一個中心控制主站和四個現場分站,各plc站之間通過三菱melsecnet/10網通訊,中心控制室與各計算機之間用三菱通訊模塊a1sj71uc24-r2通訊,現場設備的控制方式分為手動與自動兩種控制方式:手動時plc監(jiān)測設備的運行狀態(tài);自動時plc監(jiān)控設備的運行。江北水廠所有的plc均采用三菱ans系列,完成了邏輯控制、過程控制、pid等多種控制任務。江北水廠所涉及的變頻控制采用三菱變頻器,它們與plc配合達到了 優(yōu)控制。上位機采用美國intellution公司的fix組態(tài)軟件及國產組態(tài)王軟件。
2、江北水廠對控制系統(tǒng)的要求
1)、分散性
根據江北水廠工藝的特點,分為取水泵站、投礬車間、投氯車間、反應池、平流濾、濾池、清水池、供水泵站等。由于主體設備過于分散因此需要控制系統(tǒng)設計成幾個不同功能的分站,通過網絡使各個站之間既獨立又關聯,互不影響地進行各自的控制任務。
2)、集中監(jiān)控
為了確保供水水制,操作人員需要在中控室對整個水廠的生產情況了解,并進行集中監(jiān)控。
3)、可靠性、安全性
水廠的安全、穩(wěn)定運行直接關系到千家萬戶,所以從控制系統(tǒng)的結構設計、軟硬件產品質量到控制程序編制等各個環(huán)節(jié)都必須是高可靠性的。
4)、可維護性
系統(tǒng)在系統(tǒng)軟件、應用軟件和硬件方面具有強大的報警和故障自診斷功能,方便工程師對系統(tǒng)故障進行分析和維護。
5)、可擴展性
系統(tǒng)應采用具有一定標準及應用較為廣泛的軟硬件產品,并考慮一定的余量,為將來水廠的擴建及系統(tǒng)的變更打下基礎。
6)、開放性
開放性是用戶對控制系統(tǒng)的普遍需求。隨著計算機和網絡技術的發(fā)展和應用的普及,人們越來越需要過程控制系統(tǒng)與管理信息系統(tǒng)交互信息,從而實現管理與控制一體化。 終達到向管理要效率,向管理要效益。盡管各控制系統(tǒng)生產廠家在現場控制器模塊級還不可能完全開放或通用,但必須要求上位機監(jiān)控系統(tǒng)具有開放性,例如:監(jiān)控系統(tǒng)應基于微軟公司的windowsnt、2000或9x平臺,支持各種規(guī)范的協(xié)議如opc、odbc、activex、dde等。
3、 控制系統(tǒng)構成
1)、 控制系統(tǒng)硬件
如圖所示,江北水廠根據系統(tǒng)不同功能分為五個plc站,應用三菱melsecnet/10網組網通訊,通過a1sj71uc24-r2與計算機通訊。利用電信局幀中繼與公司調度室進行數據傳輸。遠程測壓點通過無線通訊進行數據傳輸。根據生產的特點五個plc站分別為投加分站、平流池分站、濾池分站、反沖分站、主站。所有plc站均采用三菱ans系列plc。
a、投加分站以過程控制為主,利用儀表、變頻器進行投氯、投礬的回路控制。儀表輸出4-20ma標準信號。
b、排泥車分站以邏輯控制為主,通過plc發(fā)出的指令,指令通過中間繼電器及變頻器,對行車的電機及泵等設備進行開停、運行頻率變化等控制,以達到運行的高度自動化。
c、濾池分站是邏輯控制與過程控制相輔相成,并加入了pid控制。在幾個站中濾池分站屬于 復雜繁煩,我廠有十組濾池,并且都投入運行,三菱plc完全能達到控制要求。
d、反沖分站主要是以邏輯控制為主,當plc接受到濾池站發(fā)出的反沖要求指令時,開始按程序順序地進行控制。
e、主站以邏輯控制為主,其作用主要是加強報警功能,將各分站發(fā)生的緊急事故,第一時間通知值班人員。
以上各站中主站cpu選用三菱a2ascpu-s1(i/o點數1024,存儲容量256k),其它各站選用a2ascpu(i/o點數512,存儲容量64k),a/d轉換模塊選用a1s68ad,d/a轉換模塊選用a1s68dai,在網絡方面選用了a1sj71br11模塊組成的同軸電纜總線方式的melsecnet/10網。此網絡的 大優(yōu)點是當一個站由于電源故障或其它故障而脫網時,這個站將被分離,數據鏈接繼續(xù)在有效的站間進行www.plcs.cn,當故障消除時,它自動返回在線狀態(tài),重新開始通信。從江北水廠投產運行至今,除了一次被雷電擊壞了網絡模塊以外,還沒有因plc故障導致生產無法正常運行的事件發(fā)生。
由于篇幅有限,這里主要講一下pid控制,水廠涉及pid控制回路主要是濾池站,在pid控制回路中要給出一個水位的設定值(sv值),通過pid控制單元將過程值(pv值)與設定值(sv值)對比,并執(zhí)行pid控制算法,送出適合于執(zhí)行機構特性的命令值(mv值)。執(zhí)行機構是由模擬輸出控制。我廠共有10組濾池,因些組數設為10,設定執(zhí)行周期為k100(1sec),p值為k1000(10),i值為k2000(200 sec),d值為k0。實際應用中能滿足控制要求,達到v型濾池恒水位控制的要求,我廠pid控制可以分為自動和手動兩種方式,自動控制即由plc進行全自動控制,不需要進行人工干預。手動控制即在上位機上給定一個閥位輸出值(mv值),通過plc對閥位進行控制,手動方式時內部設定點不與測量值校準。
編程梯形圖軟件用三菱公司的gppw軟件,在組網設置方面非常簡便,在程序調試方面及在線檢測方面已大大優(yōu)越于老版本的gppa。
在變頻器的使用中,我們接觸過兩款三菱公司的變頻器,fr-a044-2.2k 和fr-e540-0.75k,產品均采用以微處理器核心的數字控制技術,在使用過程中都能達到很好的響應能力,具有頻率設定檢測、負荷選擇、電流輸入等,共計100多個參數選擇。及對變頻器過載、cpu故障、電機再生電壓過大等多種故障進行監(jiān)控。當設備發(fā)生故障時,該變頻器可及時停止運行,防止事態(tài)惡習化,并通過參數單元顯示故障代碼,提高查找故障的效率。相比fr-e540-0.75k調節(jié)參數設置方面沒有fr- a044-2.2k方便。使用變頻器后感覺 大的優(yōu)點是:變速區(qū)段全由軟件設置,具有柔性控制的特點。
系統(tǒng)結構圖
2)、控制系統(tǒng)監(jiān)控組態(tài)軟件
江水水廠的人機監(jiān)控系統(tǒng)由位于中控室的兩套fix6.15組態(tài)軟件及投加室一套組態(tài)王軟件構成,組態(tài)軟件與plc構成了上、下位機關系。通過專用的i/o dirver將二者結合起來,實現數據采集和監(jiān)控(scada)的任務 。組態(tài)軟件支持第三方應用程序的運行,具有操作簡單、管理方便、安全性、維護性、可移植性、穩(wěn)定性強的特點。我們還利用fix通過odbc sql實現了與調度室數據傳輸任務,保證了系統(tǒng)的開發(fā)性和可擴展性。fix提供了報警系統(tǒng)生成、顯示、存儲報警信息等功能,使下位機plc的事件實時地顯示出來。
4、 結束語
本系統(tǒng)在江北水廠已穩(wěn)定運行近四年多,運行結果表明三菱自動化plc及變頻器與組態(tài)軟件組成的plc+pc系統(tǒng)能充分滿足對水廠控制系統(tǒng)的要求,對水廠的安全運行、提高供水質量、節(jié)能降耗、優(yōu)化管理等方面起到了至關重要的作用。
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